- 数控机床在企业使用过程中的突出问题
- 点击次数:3238 更新时间:2009-09-08
数控机床在企业使用过程中的突出问题
数控拉力机,微控拉力机 ,电脑式拉力机
一、前期管理:突出造型和购置的论 证和现场施工
企业对不是自己设计开发的产品(如引进技术或是来料加 工等)的加工对象一定要吃透,对其加工艺过程、工艺性能要反复研究,得出*方 案,这是设备选型的依据。如××公司的曲轴箱生产线,加工图纸是国外的,工艺过 程为左、右箱体铸件分别由两台立式园台铣床铣削平面后由立式加工中心,左箱右箱 同时装夹,进行加工,定为后道工序经五台加工中心完成工件须经过五次装夹。所选 机床为三轴。可加一旋转轴,交流伺服,脉冲编码器反馈的半闭环控制。所选机床的 精度指标从设备的图纸的尺寸要求看*可以满足机床安装调试完成后进入试切阶段 时,单件和小批试切经三座标测量仪件测,尺寸合格,但尺寸已到了公差带的边缘, 到了生产批量的试切问题出现,大部份不合格,尺寸超差且飘乎不定,没有规律CP值 更是差的多。刀具夹具加工程序,机床参数各方面的调整反复多次也无效果,zui后问 题落到了机床的定位精度,由于丝杠的热变形不稳定而在变,乙方只好在二序和三序 的机床上加装光栅尺,取代编码器改成全闭环的位置反馈控制,问题才得以解决。这 样新机床在现场还没投产即行改造,给日后的机床保养和维修埋下了隐患,通过以上 介绍笔者认为:
1.五道工序,五台机床,五次装夹,加大了累计误差,把本来较宽的尺寸公差带吃的过了头,考虑机床精度时应该从后道工序向前道工序推进,二、三序的机床精度要高于一、四、五序的才好。
2.加工过程的五道工序变不了,但应减少工作的装夹次数,选型为高性能的机床,装夹3次或2次完成加工是保险的。
3.选购和验收机床时突出机床的热稳定性指标,可以用检测重复定位精度的办法,行程尽量长的,在GoOl00%的状态下往返循环读表,连续2小时4小时以上即可看出热变形的程度。
4.项目实施中无论甲方还是乙方对技术问题可以讨论,也可争论,必要时可以咨询请教该坚持的一定要坚持。还是前面的××公司在机床进入现场时乙方没有安装地脚螺钉来固定机床,甲方也没有坚持,到了40台机床(××公司项目机床总数为40台)摆满现场试切出问题时,才意识到螺钉的重要,因机床的水平总在变,APC(自动交换工作台)没有地脚固定更是不行(几次发生过交换时碰撞),本来不复杂的事,生米已成熟饭,不好办了,zui后乙方只得特制一批压板用膨胀螺钉将机床压住,来凑合过关,这也给日后的设备管理工作留下了麻烦。后期管理:从维修实例,看数控维修技术力量的稳定。
例:XH714立式加工中心,系统是BS06M,直流伺服CRT没有报警,机床就是不动。经检查X轴伺服板上TGLS灯报警,说明电机断线,电机的接线是不会断的,判断可能是电刷不好,取下电刷发现电刷的弹簧烧断,一个好的也没有,其原因是BESK制造电机时电刷的刷握有注塑的毛刺,造成不是炭刷的辫子线导电而是弹簧在导电,才将弹簧烧断,拿下电机帽子清除毛刺,用铜皮做了垫片,幸好整流子没问题,更换新电刷装好开机恢复正常。这只是X轴,其它轴如何?BESK的电机肯定是一批存在这样的毛病,于是检查Y轴,Z轴和刀库电机都是一样的问题,刀库电机zui严重,机床通电、电机处于锁O的制动状态,电刷位置的整流子表面由于放电出现凹坑,只好将电机拆下来,上车床修光整流子的表面,片间绝缘用锯条磨削的小刀刮好(行话说为剔牙缝)电机全部装好后通电试车,X、Y、z轴回另都正常。刀库回另时,刀库快速冲动后CRT报井,这说明刀库电机拆装
后位置反馈的分解器反馈出了问题,位控板是A20B一0010一0100/03B。分解的型号是TS530N。33E9、3000Hz,输人为3.5V,分解器和电机齿轮传动为1:2,拆装后出现的问题是分解器的位置不对了,定位板不可能有问题,调整分解器定子的转位几次都不起作用。分解器的输人为3.5v的sin的cos二个信号,输出也应是正位波信号,手头又没有示波器,我将其齿轮和电机脱开,将刀库的刀座位置调正,在电机的插头处用万用表测分解器的输出电压,测到其输出电压zui低时AC1.15V左右,定下分解器转子位置,即是其波距另点再和电机齿轮装好后通电试车刀库回另正常,机床恢复工作,全部工作历时2天。例:VA55立式加工中心,日立精机,系统为FS一11MF,直流伺服14”彩色CRT。故障发生情况是操作者加工一件活后离开机床大约20分钟回来发现CRT画面上全乱了,没有正常显示,只是乱七八糟各色的条条道道了,关机再开还是照样的乱七八糟。这说明是主板和MDI/CRT通讯出现问题,检查主板,七段数码管显示小C报警(正常时应为1)说明光缆有了毛病,I/O单元的IFOI一也为报警状态,系统共两棵光缆,一棵为I/O,一棵为MD1/CRT,取下光缆,用光照射,光缆没有折断,其中和MPI/CRT通讯的一棵二芯的亮度不一样,其中一芯较暗,是否坏了拿不定,把光缆拿到另一台FS一IOTE系统上,(10TE系统也是二棵光缆和外部通讯),证明光缆是好的。MDI/CRT部份的控制板A201B一1000一0850/09B。即无备件也无相同设备无法判断,是主板的光缆接口问题也无法判断,电源板是A20B一1001一0160/04A。上面的五个熔断器均没熔断,因该机床的操作台是可移动的,几个板子垂直装人,空间极小,手进不去,无法在线测量,电源板拿下来接上AC2oov测量输出电压,5V、24V均正常。检查CRT部分灯丝,高压包聚焦,偏转线圈等均无损坏迹象。再装好后通电还是照样,这时我冷静下来,CRT 上虽很乱,但亮度不够,关机时不像正常时闪亮一下(在家看完电视关机时屏幕也是闪亮一下的),我判定还是电源板的问题,因CRT的电源是DC24V,再把电源板取下,手进不去就在24V端子上线,装回去通电检查24v,变成不到19v了,说明电源板24v输出空载时正常加上CRT 负载降到了不到19V。再取下板子测试滤波后的电压在20V,说明滤波电容容量严重下降,更换后机床通电CRT恢复正常。 例:车床CK7815,系统为日本原装Fs一3TA。机床工作中突然停车,CRT上没有报警,关机后重新启动还是不行。经查发现七轴伺服驱动板上F1、F2、F3中的F1熔断。切削负载并不大,检测电机没有问题,用万用表测试SCR模块也没发现问题,伺服控制板放到另一台机床上工作正常,换上F1通电后手动X轴,F1没断而F2断了,因此判定还是SRC模块的问题,说明用普通的指针式万用表测试普通SRC管子的方法来判别现在的SRC模块是不行的。因此我用500v摇表进行摇测,拆了模块的接线,对模块的A、K只瞬间的一搭,摇表即通说明A、K已经短路,因驱动板上的保险电阻完好,说明模块是内部击穿属自然损坏。拆下后看模块是富士公司产品,2oov40A 二块,上各为三相全桥I反组的一半。二块各坏了一相。买相同的模块为3900元一块,密云即没有原来的模块,他们可以改,需将板子送去也要4800元,后来我们仍用了北京椿时的产品,每块一个桥臂共6块(250v,4),170元一块,在原来的散热器上钻孔,攻丝安装好,接线试车机床工作正常。节省了几千元。这里要注意的是,原接线三相桥的元件不是我们熟悉的1354.62的顺序而就是135。246的顺序这样和原板子上的控制极G1一G2相对应。